例339.YASKAWA J50M主軸不能正常旋轉(zhuǎn)的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在機(jī)床調(diào)試時(shí),發(fā)現(xiàn)主軸不能正常旋轉(zhuǎn)。 分析與處理過(guò)程:由于該機(jī)床主軸采用的是YASKAWA主軸驅(qū)動(dòng)器,在自動(dòng)方式運(yùn)行時(shí),主軸轉(zhuǎn)速是通過(guò)系統(tǒng)輸出的模擬電壓控制的。利用萬(wàn)用表測(cè)量變頻器的模擬電壓輸入,發(fā)現(xiàn)在不同轉(zhuǎn)速下,模擬電壓無(wú)輸出,說(shuō)明CNC存在問(wèn)題。 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)分析,由于在YASKAWA J50M中,“主軸模擬量輸出”為選擇功能,它決定于系統(tǒng)選擇功能參數(shù)的設(shè)定,其選擇參數(shù)為#6055bit5、#6036bitl。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床參數(shù)已經(jīng)被修改,設(shè)定參數(shù)#6055bit5=0、#6036 bitl=1后,“主軸模擬量輸出”生效,機(jī)床恢復(fù)正常。 例340.YASKAWA J50M主軸定位時(shí)轉(zhuǎn)速突然升高的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在機(jī)床更換主軸編碼器后,發(fā)現(xiàn)主軸可以正常旋轉(zhuǎn),但在執(zhí)行主軸定位指令M19時(shí),出現(xiàn)主軸先減速、隨后主軸轉(zhuǎn)速突然升高,并出現(xiàn)系統(tǒng)報(bào)警的故障。 分析與處理過(guò)程:分析該機(jī)床的主軸定位動(dòng)作,機(jī)床的主軸定位采用的是編碼器定位方式。從定位原理分析,其動(dòng)作過(guò)程如下: 1)執(zhí)行M19指令,主軸首先加速到參數(shù)#6462設(shè)定的速度慢速旋轉(zhuǎn)。 2)當(dāng)主軸到達(dá)參數(shù)#6462設(shè)定的速度穩(wěn)定后,檢測(cè)編碼器零位脈沖。 3)系統(tǒng)檢測(cè)到零位脈沖后,進(jìn)入位置閉環(huán)調(diào)節(jié),并以參數(shù)#6463設(shè)定的速度搜索定位點(diǎn)。 4)主軸到達(dá)指定的定位點(diǎn)后,位置閉環(huán)保持,使主軸在定位點(diǎn)靜止。 根據(jù)以上的動(dòng)作過(guò)程,檢查機(jī)床的實(shí)際動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)機(jī)床主軸是在執(zhí)行到第3步動(dòng)作開始時(shí),出現(xiàn)轉(zhuǎn)速突然升高現(xiàn)象的。因此,最大的可能是主軸的位置反饋極性錯(cuò)誤,導(dǎo)致了位置環(huán)的正反饋,引起了主軸轉(zhuǎn)速的突然上升。 在以上分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)對(duì)調(diào)主軸編碼器的反饋脈沖A與B、*A與*B,再次進(jìn)行試驗(yàn),故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常。 例341.YASKAWA J50M主軸定位不準(zhǔn)的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在機(jī)床換刀時(shí),出現(xiàn)主軸定位不準(zhǔn)的故障。 分析與處理過(guò)程:仔細(xì)檢查機(jī)床的定位動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)機(jī)床在主軸轉(zhuǎn)速小于10r/min時(shí),主軸定位位置正確,但在主軸轉(zhuǎn)速大于l0r/min時(shí),定位點(diǎn)在不同的速度下都不一致。 通過(guò)系統(tǒng)的信號(hào)診斷參數(shù)#1287bit0~bit2,檢查主軸編碼器信號(hào)輸入,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的主軸零位脈沖輸入信號(hào)在一轉(zhuǎn)內(nèi)有多個(gè),引起了定位點(diǎn)的混亂。檢查CNC與主軸編碼器的連接,發(fā)現(xiàn)機(jī)床出廠時(shí),主軸編碼器的連接電纜線未按照規(guī)定的要求使用雙絞屏蔽線,當(dāng)機(jī)床環(huán)境發(fā)生變化后,由于線路的干擾,引起了主軸零位脈沖的混亂;重新使用雙絞屏蔽線連接后,故障消除,機(jī)床恢復(fù)正常工作。 例342.YASKAWA J50M主軸編碼器出錯(cuò)的故障維修 故障現(xiàn)象:某配套YASKAWA J50M的加工中心,在機(jī)床用戶調(diào)試時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)ALM366報(bào)警。 分析與處理過(guò)程:YASKAWA J50M系統(tǒng)出現(xiàn)ALM366報(bào)警的含義是“主軸編碼器出錯(cuò)”。仔細(xì)檢查機(jī)床的參數(shù)設(shè)定與編碼器的連接,未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。進(jìn)一步利用示波器檢測(cè)主軸位置編碼器,發(fā)現(xiàn)編碼器工作正常。 在進(jìn)行以上檢查后,可以基本確認(rèn)如果系統(tǒng)編碼器接口電路無(wú)故障,那么故障原因只能是編碼器與CNC的連接不良引起的。由于維修現(xiàn)場(chǎng)無(wú)系統(tǒng)備件,無(wú)法迅速確認(rèn)系統(tǒng)模塊是否存在故障,維修時(shí)針對(duì)以上兩種可能的原因,首先對(duì)編碼器的連接進(jìn)行了仔細(xì)的檢查。 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床的主軸編碼器與CNC之間的+5V電源與0V連接,僅使用了兩根0.12mm2的連接線,而且主軸編碼器與CNC的距離較遠(yuǎn),不符合系統(tǒng)的要求。為了驗(yàn)證,通過(guò)原編碼器連接電纜的備用線,通過(guò)三對(duì)雙絞屏蔽線連接主軸編碼器與CNC之間的+5V電源與0V后,報(bào)警消除,機(jī)床恢復(fù)正常。 例343.DYNAPATH 20M系統(tǒng)主軸不能正常旋轉(zhuǎn)的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套美國(guó)DYNAPATH 20M系統(tǒng)的立式加工中心(二手機(jī)床),在機(jī)床通電后,主軸便在逆時(shí) |